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漲知識 | 電廠設備汽機專業常見故障分析與處理(上)

2018-04-26 11:10:49 大云網  點擊量: 評論 (0)
1、汽前泵非驅動端軸承溫度高故障現象:汽輪機組的汽前泵在移交生產后非驅動端軸承溫度超過60℃,后在軸承室外接臨時膠管用冷卻水降溫。溫
13、開式水泵軸承發熱

故障現象:泵軸承過熱

原因分析:

1)、軸承室內油位過低。

2)、軸承間隙不對。

3)、泵與電動機中心不好

處理方法:

1)、注油至正常油位。

2)、調整軸承間隙。

3)、調整泵與電動機中心。

防范措施:

加強巡檢,認真檢查,及時發現問題。

14、采暖補水裝置打不出水

故障現象:采暖裝置水箱水位不下降,補水泵運行正常,泵出口壓力低,采暖系統壓力下降。

原因分析:采暖補水裝置泵出口逆止門為旋啟式閘板逆止閥,由于補水泵設定為水箱內水位高時啟動,水位下降后停。這樣補水泵頻繁啟動,逆止閥也頻繁開關,造成門板門軸處磨損斷裂,門板脫落將泵出口管道堵塞。所以補水泵無法給采暖系統補水。

處理方法:將泵出口管道打開,取出門板,無備件的條件下,先將門板焊到門軸上,在系統停運時將逆止門更換為帶彈簧式旋啟式閘板逆止閥。

防范措施:

加強巡檢,認真檢查,及時發現問題,在系統停運后及時更換閥門。

15、低壓旁路閥油壓低

故障現象:低壓旁路閥在啟停機過程中,油壓低。旁路閥無法正常開關。

原因分析:

1)、低旁油泵壞。

2)、低旁旁路閥油路比例閥堵塞

3)、低壓旁路油站配流盤泄壓閥門關不嚴。

處理方法:

1)、觀測泵出口壓力表,啟泵后壓力是否變化,如果沒有變化,則確認油泵損壞,,將泵解體后檢查油泵齒輪間隙,和泵軸健和健槽是否損壞。

2)、清理低壓旁路閥油路比例閥。

3)、清理低壓旁路油站配流盤泄壓閥門閥芯和閥座。

防范措施:

1)、加強技術培訓,提高檢修質量。

2)、加強巡檢,認真檢查,及時發現問題并處理。

16、小機濾油機跑油漏到下方熱源管道上引起管道著火。

故障現象:小機濾油機濾油時濾油管在接口處脫開,跑油流到下方熱源管道上,造成著火。

原因分析:

1)、濾油人員責任心不強,在濾油前未檢查濾油機濾油管接口處是否綁好。

2)、濾油機下方沒有放置油盤。

3)、濾油機下方熱源管道未保溫在點檢時未發現。

防范措施:

1)、加強培訓力度,提高員工工作責任心。

2)、濾油前應先檢查接口是否綁扎牢固,無問題后在再開濾油機。

3)、濾油機下方應放置油盤

4)、應將綁扎的濾油膠管改為帶專用接頭的濾油管。

5)、加強點檢力度,認真檢查濾油機下方熱源管道保溫是否完善。并做好隔離措施。

17、發電機密封油真空泵溫度高

故障現象:發電機密封油真空泵在運行過程中泵體溫度最大達到85℃。

原因分析:

1)、發電機密封油真空泵出入口濾網堵塞

2)、發電機密封油真空泵出口管道堵塞

處理方法:

1)、更換發電機密封油真空泵出入口濾網

2)、檢查發電機密封油真空泵出口管道。發現管道排氣口在廠房房頂未保溫,在出口處管道凍結,造成排氣不暢。后在13.7米平臺上方用鋸弓將管道鋸開一斜口,進行臨時排氣。在小修時將管道并到密封油排油風機入口管道上。

處理后的結果:泵體運行正常。

防范措施:

1)、在冬季應加強點檢工作,發現排氣口處有結冰應及時處理。

2)、應及時檢查密封油真空泵油位,發現油位低應立即補油。

18、循環水泵出口逆止門液壓油站漏油處理

故障現象:循環水出口逆止門液壓油站閥塊有一螺絲死堵漏油嚴重,造成油箱油位下降,油泵出口壓力低。

原因分析:螺絲死堵密封“O”型圈損壞。

處理方法:先用[20槽鋼焊接到閥體上將油缸回座桿檔住,使閥門在油站無油壓后無法關閉,然后將油泵停運,更換新的“O”型圈。

防范措施:

1)、大小修應對液壓油站的所有密封“O”型圈進行更換。

2)、加強技術培訓,提高檢修質量。

19、循環水泵出口逆止門液壓油站油泵不打油

故障現象:循環水出口逆止門液壓油站油泵小修后不打油無法建立油壓。

原因分析:

1)、油泵吸油管道上濾油器堵塞

2)、泄壓閥未關閉或閥門內有雜物、閥芯損壞。

3)、油泵吸油管道漏漏

4)、油泵配流盤損壞

5)、油缸內漏

處理方法:

1)、清理油泵吸油管道上濾油器

2)、將解體檢查是否有雜物或磨損,并清理閥體。

3)、將油泵拆下后盤動油泵然后檢查吸油管道接頭處是否吸氣,如有則重新緊固接頭或更換接頭。

4)、將油泵配流盤解體后檢修更換所有配流盤的“O”型圈

5)、解體油缸檢查缸筒內表面有線性或點狀傷痕、Y型密封圈是否老化或損壞,如有則更換。

防范措施:

1)、大小修應對液壓油站的所有密封“O”型圈進行更換。并清理油泵吸油管道上的濾油器。

2)、加強技術培訓,提高檢修質量。

20、主油箱潤滑冷油器內部銅管泄漏

故障現象:主油箱油位下降快,平均一個月補1400L油。

原因分析:

1)、主油箱潤滑冷油器內部銅管泄漏。

2)、主油箱潤滑冷油器端蓋密封圈損壞。

3)、主油箱潤滑冷油器水側壓力比油測壓力高。

消除方法:

1)、將此冷油器停運,并將隔離門及充油門關閉。

2)、對銅管打壓試驗,找出泄漏管子并封堵

3)、更換損壞的密封圈。

防范措施:

1)、應使用耐腐蝕的氟橡膠密封件。

2)、對銅管檢漏時應件隔離門關嚴。

3)、工作結束后,將所有法蘭緊固均勻。

21、頂軸油油壓力低

故障現象:頂軸油系統壓力低。

原因分析

1)、頂軸油泵損壞。

2)、頂軸油泵出力調整低。

3)、油管泄漏。

消除方法:

1)、更換新頂軸油泵。

2)、將頂軸油泵出口壓力調到合適范圍內。

3)、查出油管泄漏點,進行補焊處理。

防范措施:

1)、加強設備巡檢

2)、檢修頂軸油泵時,嚴格按照檢修工藝處理。

22、主油箱離心式油凈化裝置投不上。

故障現象:主油箱離心式油凈化裝置投運后,轉動正常。分雜分水效果差

原因分析:

1)、比重環孔徑過小

2)、分離溫度不對

3)、流量過大

4)、沉淀桶中聚滿沉淀物

5)、碟片組間被堵塞

6)、油凈化裝置出入口門未打開

處理方法:

1)、更換大孔徑的比重環

2)、調整分離溫度

3)、降低流量

4)、清理沉淀桶中沉淀物

5)、清理碟片組沉淀物

處理后的效果:處理后油凈化裝置運行正常,分離效果明顯提高

防范措施:定期對油凈化裝置進行保養,運行1500小時時應更換油。

定期清理沉淀桶中沉淀物和碟片組沉淀物。

23、汽泵、汽前泵濾網堵塞造成給水流量小

故障現象:給水系統有雜質,造成汽泵、汽前泵給水流量小,嚴重時雜質進入泵體內造成泵體動靜部分卡死。泵體損壞。

原因分析:

1)、管道在安裝時清理不干凈,

2)、除氧器和加熱器設備內清理不干凈

3)、法蘭墊片質量不好造成損壞脫落

處理方法:發現差壓高應立即將濾網進行清理,發現濾網破損應更換濾網。每次停機時應將進行濾網清理。

防范措施:

1)、安裝和檢修給水管道、除氧器和加熱器時應作好三級驗收工作,嚴禁將雜物留在管道和容器內,

2)、法蘭墊片選用內外包邊加強金屬纏繞石墨墊片。

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責任編輯:售電小陳

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