2017年度浙江省電力行業(yè)節(jié)能減排情況:燃煤機組平均供電煤耗297.41克/千瓦時
近日,國家能源局浙江監(jiān)管辦公布2017年度浙江省電力行業(yè)節(jié)能減排情況,2017年,浙江省統(tǒng)調燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)4876小時,同比上升39
近日,國家能源局浙江監(jiān)管辦公布2017年度浙江省電力行業(yè)節(jié)能減排情況,2017年,浙江省統(tǒng)調燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)4876小時,同比上升393小時;平均供電煤耗為297.41克/千瓦時,同比下降1.12克/千瓦時。百萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級、30萬千瓦以下燃煤機組平均供電煤耗分別為285.31、300.49、312.88、337.13克/千瓦時,高效機組節(jié)能水平明顯。截至2017年12月,列入浙江省2017年改造計劃的8臺大型燃煤機組均已完成超低排放改造,改造容量合計411萬千瓦。目前,除列入“十三五”期間關停的6臺機組外(鎮(zhèn)海電廠4臺21.5萬千瓦機組,舟山電廠1臺12.5萬千瓦和1臺13.5萬千瓦機組),其他省統(tǒng)調燃煤機組均已完成超低排放改造。

國網(wǎng)浙江省電力公司,各發(fā)電集團及有關電力企業(yè):
2017年,浙江省電力行業(yè)節(jié)能減排工作進一步取得新成效,電網(wǎng)綜合線損率、供電煤耗、廠用電率進一步下降;超低排放改造功效明顯,二氧化硫、氮氧化物、煙塵等主要污染物排放濃度大幅下降,但也存在個別時段超標排放等問題,需進一步改進。現(xiàn)將有關情況通報如下:
一、電網(wǎng)企業(yè)節(jié)能減排情況
2017年,浙江電網(wǎng)綜合線損率為4.13%,同比下降0.06個百分點。全網(wǎng)消納可再生能源發(fā)電量294億千瓦時(省內發(fā)電機組,含華東統(tǒng)調),同比下降8.1%(主要由于來水下降等自然原因導致),其中水電發(fā)電量212.29億千瓦時,同比下降22.63%;風電發(fā)電量25.37億千瓦時,同比增長8.32%;光伏發(fā)電量56.33億千瓦時,同比增長154.1%;消納其他可再生能源發(fā)電量0.07億千瓦時,與去年持平。
2017年,我省消納可再生能源電量節(jié)約標煤855.71萬噸,相當于減排二氧化硫19.17萬噸,減排氮氧化物3.21萬噸。
二、燃煤發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗情況
(一)燃煤機組利用小時數(shù)及發(fā)電負荷率情況
2017年,浙江省統(tǒng)調燃煤機組平均發(fā)電利用小時數(shù)4876小時,同比上升393小時;統(tǒng)調常規(guī)燃煤機組發(fā)電負荷率為71.16%,同比上升2.32個百分點。百萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級燃煤發(fā)電機組平均發(fā)電利用小時數(shù)分別為5197、4812、4206小時,高效機組得到了優(yōu)先利用。
(二)燃煤機組供電煤耗情況
2017年,浙江省統(tǒng)調燃煤機組共耗用標煤近6116萬噸,平均供電煤耗為297.41克/千瓦時,同比下降1.12克/千瓦時。百萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級、30萬千瓦以下燃煤機組平均供電煤耗分別為285.31、300.49、312.88、337.13克/千瓦時,高效機組節(jié)能水平明顯。
百萬千瓦級機組中,供電煤耗最低的是國電北侖第三電廠#6機組,僅為277.75克/千瓦時;最高的是華潤蒼南電廠#2機組,為294.68克/千瓦時。60萬千瓦級機組中,供電煤耗最低的是華能長興電廠#1機組,為276.05克/千瓦時;最高的是國電北侖第一電廠#1機組,為321.67克/千瓦時。30萬千瓦級機組中,供電煤耗最低的是浙能紹興濱海熱電廠#2機組,為268.87克/千瓦時;最高的是國華舟山電廠#1機組,為331.3克/千瓦時。
(三)燃煤機組廠用電率情況
2017年,浙江省統(tǒng)調燃煤機組平均廠用電率為4.75%,同比下降0.17個百分點。百萬千瓦級、60萬千瓦級、30萬千瓦級、30萬千瓦以下燃煤機組平均廠用電率分別為3.99%、4.64%、5.96%、9.26%。
百萬千瓦級機組中,廠用電率最低的是華能玉環(huán)電廠#4機組,為2.91%;最高的是國華寧海電廠#5機組,為5.31%。60萬千瓦級機組中,廠用電率最低的是浙能樂清電廠#3機組,為4.30%;最高的是國華寧海電廠#2機組,為5.62%。30萬千瓦級機組中,廠用電率最低的是浙能紹興濱海熱電廠#1 機組,為4.44%;最高的是浙能溫州特魯萊電廠#4機組,為7.36%。
三、燃煤發(fā)電企業(yè)主要煙氣污染物減排情況
(一)主要煙氣污染物減排總體情況
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組(除巨化熱電廠外)超低排放設施運行穩(wěn)定,主要煙氣污染物排放平均達限率99.82%,煙塵、二氧化硫、氮氧化物單位電量排放績效指標分別達到0.01、0.05、0.12克/千瓦時,減排取得較好的成效。三項主要煙氣污染物總超標703.97小時,同比下降60.85%,單位啟停超標小時數(shù)全省平均1.47小時,同比下降51.32%。
從超標分布看,氮氧化物、煙塵、二氧化硫超標時數(shù)分別為691.66、11.31、1小時,氮氧化物超標占絕大多數(shù),其時數(shù)明顯高于煙塵、二氧化硫,且后兩者超標時間已很小。國電北侖第一電廠、第三電廠,浙能北侖電廠全年沒有超標排放。
(二)燃煤機組二氧化硫排放情況
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組共排放二氧化硫11758噸,脫除二氧化硫910852噸,平均脫硫效率為98.6%,脫硫設施投運率為99.999%(除巨化熱電廠#7機組和浙能蘭溪電廠#4機組外,其他發(fā)電機組脫硫設施投運率均為100%)。二氧化硫平均排放濃度為16.62毫克/標方,同比下降31.6%,平均排放濃度已遠低于超低排放標準(35毫克/標方)。
各發(fā)電集團二氧化硫平均排放濃度差距較大,由低到高排序為華能(9.10 毫克/標方)、國華(10.90毫克/標方)、臺塑(15.39毫克/標方)、大唐(17.16毫克/標方)、浙能(17.97毫克/標方)、國電(18.03毫克/標方)、華潤(19.49毫克/標方)、巨化(55.50毫克/標方)。單臺機組二氧化硫平均排放濃度最低的是國華舟山電廠#3機組,僅為2.95毫克/標方;最高的是巨化熱電廠#9機組,為59.27毫克/標方。
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組(除巨化熱電廠外)二氧化硫超標排放時間共計1小時,與2016年7.52小時相比大幅度下降。造成超標排放的主要原因是臺塑電廠#3機組由于硫供漿管爆管使得供漿不及時,導致脫硫設備停運。
(三)燃煤機組氮氧化物排放情況
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組共排放氮氧化物25888噸,脫除氮氧化物141542噸,平均脫硝效率為82.71%,脫硝設施平均投運率為99.93%。氮氧化物平均排放濃度為36.39毫克/標方,同比下降13.09% ,平均排放濃度已明顯低于超低排放標準(50毫克/標方)。
各發(fā)電集團氮氧化物平均排放濃度差距較大,由低到高排序為大唐(27.33毫克/標方)、浙能(34.69毫克/標方)、國華(35.12毫克/標方)、臺塑(35.86毫克/標方)、華能(37.10毫克/標方)、華潤(40.04毫克/標方)、國電(41.11毫克/標方)、巨化(96.74毫克/標方)。單機氮氧化物平均排放濃度最低的是浙能臺州電廠#9機組,僅為20.91毫克/標方;最高的是巨化熱電廠#8機組,為126.4毫克/標方。
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組(除巨化熱電廠外)氮氧化物超標排放時間共計691.66小時,同比下降59.31%。超標排放的主要原因是機組部分時段發(fā)電負荷率過低(含機組啟停)造成脫硝裝置煙溫低撤出、脫硝設施故障等,其中:由于脫硝設施非正常撤出或運行調整不當造成超標排放的時數(shù)累計為5小時,分別為舟山電廠#2機組由于SCR區(qū)熱控電源開關跳閘造成脫硝裝置退出超標1小時,溫州電廠#7機組由于380V脫硝段母線失電造成脫硝裝置退出超標3小時,鎮(zhèn)海電廠#5機組由于啟機后低氮燃燒不佳、脫硝噴氨響應不及時造成超標排放1小時。
(四)燃煤機組煙塵排放情況
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組煙塵平均排放濃度為2.29毫克/標方,同比下降44.56%,平均排放濃度遠低于超低排放標準(5毫克/標方)。
各發(fā)電集團煙塵平均排放濃度差距較大,由低到高排序為大唐(1.40毫克/標方)、華潤(1.84毫克/標方)、華能(2.01毫克/標方)、臺塑(2.13毫克/標方)、國華(2.21毫克/標方)、國電(2.37毫克/標方)、浙能(2.45毫克/標方)、巨化(4.18毫克/標方)。單機煙塵平均排放濃度最低的是國華舟山電廠#3機組,僅為0.56毫克/標方;最高的是浙能鎮(zhèn)海電廠#5機組,為10.91毫克/標方。
2017年,省統(tǒng)調燃煤機組(除巨化熱電廠外)煙塵超標排放時間共計11.31小時,同比下降87.56%。造成超標排放的主要原因是機組啟停期間除塵效率下降,其中溫州電廠#6機組由于除塵設施非正常撤出或運行調整不當造成超標排放1小時。
四、燃煤機組超低排放及節(jié)能改造情況
截至2017年12月,列入浙江省2017年改造計劃的8臺大型燃煤機組均已完成超低排放改造,改造容量合計411萬千瓦。目前,除列入“十三五”期間關停的6臺機組外(鎮(zhèn)海電廠4臺21.5萬千瓦機組,舟山電廠1臺12.5萬千瓦和1臺13.5萬千瓦機組),其他省統(tǒng)調燃煤機組均已完成超低排放改造。
2017年,6臺省統(tǒng)調燃煤機組按計劃全部完成節(jié)能改造,改造總容量291萬千瓦,已達到預計節(jié)煤效果。
五、監(jiān)管意見
(一)各燃煤發(fā)電企業(yè)要繼續(xù)加強生產運行管理,積極探索解決機組啟停期間或者低負荷運行時造成脫硝裝置退出的問題。建議發(fā)電企業(yè)從降低催化劑的可投溫度、提高尾部煙道溫度等方面著手,進行運行優(yōu)化或設備改造,同時相互學習交流先進技術,共同努力切實實現(xiàn)機組運行全過程達標排放。電網(wǎng)企業(yè)要科學合理安排機組有序調停,盡量減少機組啟停次數(shù)。
(二)要進一步加強浙江省電力行業(yè)節(jié)能減排監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集端口及相關信號傳輸裝置的運行管理。各發(fā)電企業(yè)要切實提高認識,積極配合節(jié)能減排監(jiān)管工作,超低排放改造后必須及時將除塵、脫硝系統(tǒng)運行參數(shù)接入節(jié)能減排監(jiān)管系統(tǒng),不得擅自中斷數(shù)據(jù)采集、傳輸,確保監(jiān)測信息真實、可靠、完整。
(三)各燃煤發(fā)電企業(yè)要按照政府有關部門下達的年度計劃,有序推進節(jié)能改造工作,高度重視改造期間的建設施工安全,確保改造工作按期保質保量完成。電網(wǎng)企業(yè)要積極支持和配合做好節(jié)能改造工作,統(tǒng)籌安排機組停機計劃,確保改造工作按計劃有序開展。電網(wǎng)企業(yè)對于“十三五”期間的機組關停計劃要提前對接謀劃,及時補強電網(wǎng),確保關停工作按計劃實施,確保正常供電。
(四)電力調度部門要繼續(xù)加強電力運行方式的科學安排,優(yōu)先調度大容量、高性能發(fā)電機組,避免出現(xiàn)發(fā)電利用小時數(shù)“倒掛”現(xiàn)象,有效降低供電煤耗和廠用電率。
國家能源局浙江監(jiān)管辦公室
2018年1月31日

責任編輯:李鑫
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