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從典型案例探討填料塔液體分布器對阻力的影響

2018-03-16 11:57:34 大云網  點擊量: 評論 (0)
目前,在濕式氧化法脫硫中,對于吸收塔的選擇大多仍是采用了傳統的填料塔。填料塔是以塔內的填料作為氣液兩相間接觸構件的傳質設備。液體
  目前,在濕式氧化法脫硫中,對于吸收塔的選擇大多仍是采用了傳統的填料塔。填料塔是以塔內的填料作為氣液兩相間接觸構件的傳質設備。液體在初始分布后,經填料層向下流動時,有逐漸向塔壁集中的趨勢,使得塔壁附近的液流量逐漸增大,這種現象稱為壁流。壁流效應造成氣液兩相在填料層中分布不均,從而使傳質效率下降。因此,當填料層較高時,需要進行分段,中間設置再分布裝置。上層填料流下的液體經液體再分布器,重新分布后噴淋到下層填料上。這是克服液體的不良分布現象,保證全塔效率,解決填料塔放大效應的唯一途徑。
 
化肥廠的脫硫塔填料段間液體分布器以前比較少見,現在隨著化肥生產規模不斷的擴大,脫硫塔也越建越大。對溶液在塔內的初始分布及再布提出了更高的要求。為了避免脫硫塔內溶液偏流壁流,塔內填料段之間都安裝了液體分布器,這樣雖然克服了溶液偏流壁流影響脫硫效率的弊端,但不少廠也形成新的問題,主要是液體分布器使用不當致使溶液產生氣阻,造成脫硫塔阻力升高的現象。筆者在很多廠都遇到過這樣的問題,現用一個廠的實例進行闡述和分析。
 
2 半水煤氣脫硫工藝設備概況
 
山西一個600kt/a尿素的大型化肥廠,半水煤氣量128km3/h,脫硫塔直徑6,600mm,塔內裝三段Φ76階梯環,填料段之間裝有液體分布器,該分布器液體淋降點直徑為Φ18,個數2954個,升氣管為Φ108,個數380個。再生槽直徑Φ7,000mm,配置Φ30噴射器26支,其中常開15支。脫硫與再生泵各兩臺,流量均為420m3/h,另公共備用一臺相同流量的泵。入口H2S 0.6g/m3左右,出口要求H2S為 100 mg/m3~120mg/m3。以Na2CO3水溶液為吸收劑,采用栲膠+礬脫硫催化劑,濕式氧化法脫硫,噴射再生工藝。
 
3 存在的主要問題
 
該廠為新建裝置,于2008年底開車,脫硫效率在低堿度(堿度0.2mol/L左右)情況下就能完全滿足工藝需要。但是有一個致命弱點,就是堵塔嚴重。塔壓差上升很快,開車不久,就因塔阻力增長過快而不得不停車清洗。脫硫塔檢修清塔后不到一個月塔壓差就從2 KPa上升至12KPa,最高時脫硫塔阻力高達21 KPa,嚴重影響了全廠的正常生產。開車不到一年的時間里,先后對該塔處理了三次,但效果都不理想。
 
4 處理過程
 
曾于2009年五六月份去過該廠,發現設計存在缺陷。因變換系統為全低變,出口H2S不能太低,必須控制在一定范圍內,這么大的脫硫塔沒有配煤氣副線(即煤氣入出口近路),調節H2S只能用增減溶液循環量進行,溶液循環量又很小,只有800m3/h左右,即認定堵塔原因是溶液噴淋密度過小造成的。建議其增配煤氣副線,用煤氣付線來調節控制H2S,不要用減少溶液循環量來調控。該廠增配了Φ426mm的煤氣副線,仍然沒有解決塔壓差上升很快的問題。
 
2009年11月,東獅公司的技術人員第二次去了該廠,建議試用“888”脫硫催化劑,利用888脫硫催化劑特有的清塔降阻能力進行處理。并再次認定溶液循環量過小是造成堵塔的主要原因(按照當時泵的運行情況,考慮到兩臺泵并聯時泵的出力效率、泵出口ф426總管上因加裝流量計配有一段長度5米的ф273細管、泵揚程與塔高相差不多等因素,并參考噴射器型號及開啟支數,可以確定當時的溶液循環量約為700 m3/h,那么,其噴淋密度僅為20m3/m2.h,液氣比為5.6L/m3,遠不能滿足填料塔對噴啉密度35~50 m3/m2.h和液氣比≥12L/m3的基本要求),建議增設一臺貧液泵來加大溶液循環量。并與該廠生產管理人員一起,集思廣益,共同研究探討,決定在未加泵之前先臨時用那臺公用的備用泵抽富液打入脫硫塔,暫不考慮溶液成分,強制加大溶液循環量,并配合頻繁調節煤氣副線,不斷破壞塔內氣液相平衡,使塔內氣流速度發生變化。同時,在888脫硫催化劑的加入方法和形式,再生溫度等方面也采取了一些措施。經過大家的共同努力,結果在使用888脫硫催化劑的第四天上午,脫硫塔壓差在幾分鐘之內從12KPa降至2.8KPa,脫硫液中的懸浮硫從0.1g/L增至3.27g/L,說明脫硫塔被處理通了。技術人員和該廠人員皆大歡喜。隨后規定每個班都用以上方法沖塔兩小時,因頻繁開停備用泵和調節噴射器太麻煩,改變用備用泵打富液自我循環,不再調節噴射器,溶液循環量不再減少,溶液循環量從700m3/h增至1150 m3/h,每班僅用兩小時開關煤氣副線沖塔,一直到新增了貧液泵,開啟三臺富液泵和三臺泵貧液泵,溶液循環量雖沒有改變,但溶液質量改變了,全部成了再生好的貧液。
 
 
 
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責任編輯:售電小陳

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