脫硫吸收塔高效脫硫協(xié)同除塵改造初探
裴佩
(清水川能源股份有限公司 陜西榆林市府谷縣 719400)
摘要: 隨著科技與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,電力系統(tǒng)已經(jīng)成為我們國家重點(diǎn)關(guān)注的主題之一。其中燃煤電廠是現(xiàn)階段對于電力發(fā)展影響最大的項(xiàng)目,本篇文章通過對于某發(fā)電廠的兩個機(jī)組進(jìn)行改造實(shí)驗(yàn),從而對單塔高效脫硫協(xié)同除塵技術(shù)在高灰飛燃煤電廠中的可行性進(jìn)行驗(yàn)證。本次實(shí)驗(yàn)僅僅只利用吸收塔和提效環(huán)這樣的方法,最終可以驗(yàn)證其對于加強(qiáng)環(huán)保的效果。
關(guān)鍵詞: 脫硫除塵;協(xié)同;單塔多系統(tǒng);高灰分
引言
近幾年來,霧霾天氣嚴(yán)重影響著我們國家的整體環(huán)境,也影響著人們的生命安全。因此,節(jié)能減排一直是我們國家所推崇的主題燃煤電廠一直是電力系統(tǒng)中十分重要的一個環(huán)節(jié)內(nèi)容,它對于未來電力發(fā)展有著巨大的影響。然而,目前而言,它的污染問題一直是我們十分關(guān)心的問題。因此,對于燃煤電廠應(yīng)用脫硫塔進(jìn)行協(xié)同除塵工作對于未來的環(huán)境改善有著十分重大的意義。
一、燃煤電廠目前概況和存在的問題
(一)概況
本次實(shí)驗(yàn)選擇了發(fā)電廠的兩個機(jī)組,兩組均使用了脫硫系統(tǒng)采用
石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù),方式主要為一爐對一塔,并不設(shè)立GGH,也不設(shè)置煙氣旁路,更不設(shè)置增壓的風(fēng)機(jī),系統(tǒng)的阻力主要是依靠引風(fēng)機(jī)來進(jìn)行克制。這其中,吸收塔主要是使用4個在側(cè)面的攪拌器和氧化風(fēng)管,外面加上四層噴淋層和屋脊式除霧器。脫硫設(shè)計(jì)時煤種按照含硫量Star=0.8%,設(shè)計(jì)的脫硫效率為≥95%發(fā)現(xiàn)鍋爐中煤質(zhì)達(dá)到Star=0.8%的時候,將三臺漿液循環(huán)泵全部開啟,其吸收塔的出口二氧化硫的濃度小于90mg/Nm3,而吸收塔的出口位置粉塵的濃度小于25mg/Nm3。
因?yàn)椋镜拿摿蛳到y(tǒng)設(shè)計(jì)的出口中,其二氧化硫和粉塵的排放濃度均無法達(dá)到我們國家規(guī)定的環(huán)保要求所以發(fā)電廠必須對于原有的系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容并加以改造。
改造的要求:繼續(xù)使用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝,該裝在在設(shè)計(jì)的工況下:當(dāng)其中FGD入口的二氧化硫?yàn)?811mg/Nm3的時候,其中Star=0.8%,F(xiàn)GD的裝置中二氧化硫脫除率不小于98.2%而fGD的出口,也就是煙囪的入口處,其二氧化硫的濃度≤35mg/Nm3。又當(dāng)FGD的入口煙塵為45mg/Nm3的時候,F(xiàn)GD裝置的煙塵托出率不小于88.9%,而FGD出口處的煙塵濃度≤5mg/Nm3。
(二)目前系統(tǒng)中存在的問題
首先,吸收塔的入口處粉塵顆粒的直徑太小,所以其去除率很難保證。其次,部分噴嘴的選型不合適,無法與噴淋層進(jìn)行搭配,并且無法阻止煙囪中出現(xiàn)“短路”的現(xiàn)象。此外,塔內(nèi)經(jīng)常流通不暢,并且塔內(nèi)機(jī)械的除霧效果不理想。
二、相關(guān)改進(jìn)的措施
本次工程最大的問題則是FGD的入口處粉塵的濃度過高,這也是我們時常描述的高灰分現(xiàn)象。所以,在解決脫硫提效的同時,必須也要做好協(xié)同除塵的工作。按照最新的標(biāo)準(zhǔn)與項(xiàng)目的要求,在做好對于項(xiàng)目自身的分析與計(jì)算的基礎(chǔ)之上使用了單塔高效脫硫協(xié)同除塵的技術(shù)方法,該方法在保證了高脫硫與除塵效率的同時,還有著空間小與工期短的優(yōu)勢,并且沒有較高的投資成本。因此,整體分析過后,對其進(jìn)行的具體改造方案如下。
(一)主要參數(shù)和改造方案
當(dāng)脫硫的入口煙氣量為2966570Nm3/h,而脫硫的入口煙氣溫度為95℃。當(dāng)脫硫入口二氧化硫的濃度為1811mg/Nm3時,入口粉塵濃度則為45mg/Nm3。當(dāng)脫硫出口處二氧化硫的濃度為35mg/Nm3,則脫硫出口處的粉塵濃度為5mg/Nm3。此外,當(dāng)脫硫效率≥98.2%的時候,防塵效率則≥88.9%。
在拆除了第一層噴淋層之后,原來的第二層噴淋層與吸收塔的入口煙道處額外增加了兩個分布器,原有的吸收塔上方的三層噴淋層和噴嘴沒有改變。在原來最頂層的噴淋層上面二外增加噴淋層和噴嘴,管道方面選擇的是雙面襯膠主管,噴嘴選擇的是高效噴嘴。此外,新增的噴淋層覆蓋率達(dá)到了300%,一共布置了194個噴嘴。
對于原本吸收塔的除霧器上面切上一刀,塔體能夠上升7.5米,增加了相應(yīng)吸收塔中的壁板。將原本安裝的除霧器全部拆除,換成屋脊+一級的高效除塵器,而除塵器出口處的液滴濃度20mg/Nm3最后,在原有的煙道內(nèi)部增加一個噴霧收塵的裝置,吸收塔的出口處會增設(shè)導(dǎo)流板,從而對于凈煙道全面優(yōu)化。
(二)改進(jìn)脫硫除塵效率
首先是入口的煙道噴霧技術(shù),我們對于將近一百個脫硫項(xiàng)目中的煙塵和粉塵的顆粒進(jìn)行分析,一般脫硫塔對于不同直徑的煙塵洗滌后會有以下的效果:首先是1μm以下的煙塵脫除率非常低,整體低于40%其次是高于等于3μm的煙塵脫除率比較高,基本能夠超過90%再之是大于5μm的煙塵,其除塵率基本可以達(dá)到100%。
所以,通過利用塔口出煙道新增加的噴霧系統(tǒng),再配合煙塵進(jìn)行凝并,從而促使煙塵的直徑增大,進(jìn)而繼續(xù)提高相應(yīng)的脫除率。而且,通過合理選擇噴嘴的規(guī)格,控制好流量以及水滴的直徑,進(jìn)而增加并的效果另外是高效多孔性的分布器技術(shù)。在塔的內(nèi)部設(shè)置了多孔性分布器,漿液將會變成池液層從而增強(qiáng)煙氣的吸收能力,實(shí)現(xiàn)更高的除塵效率。
再之是防煙氣出現(xiàn)短路情況的技術(shù),主要方法是在噴淋層內(nèi)部設(shè)置提效環(huán),阻擋住塔壁的煙氣,迫使其流向中心區(qū)域,從而減少除塵效率降低。在塔的四周使用錐形噴嘴,減少煙氣的泄漏,提高利用率。
此外,還有高效的噴淋技術(shù)和非下沉式噴淋主管技術(shù)。高效噴淋技術(shù)是通過合理選擇高效的噴淋層以及噴淋噴嘴,確保整體覆蓋率超過250%。再適當(dāng)較少噴嘴的流量,選好類型,布置好噴嘴的位置,從而提高整體噴淋技術(shù)。非下沉式噴淋主管技術(shù)針對了高效脫硫項(xiàng)目自身原有的特點(diǎn),提高了脫硫效率以及漿液的覆蓋率,對于整體系統(tǒng)夠有效進(jìn)行控制。提高了脫硫效率的同時,也提升了其原本的可用率。
最后,還有吸收塔流場均勻的技術(shù)。吸收塔內(nèi)部的流場均布性對于整個脫硫系統(tǒng)的脫除效果有著非常大影響,所以必須提高均勻性。首先需要計(jì)算CFD流場模擬,確保沒有太大的偏差值,并適當(dāng)增加均布器的高度,提高整流的效果。之后,增加除霧器底部的高度,確保除霧器流場能夠均布,并減輕漿液液滴的含量。再之,增加除塵器后面的高度,確保除塵器的流場能夠均布最后,在吸收塔的內(nèi)部安裝襯膠主管,不要帶支撐梁,從而提高漿液的利用率的同時,還有效地降低了使用的資金成本。
三、項(xiàng)目改造后的運(yùn)行情況
本項(xiàng)目采用的是高效脫硫除塵技術(shù)。改造之后的燃煤電廠的脫硫性能有著質(zhì)的飛躍,只需要三臺循環(huán)泵,在設(shè)定值的前提下,就能夠使脫塵率達(dá)到98.2%,整體技術(shù)領(lǐng)先于世界,成為整個電力系統(tǒng)發(fā)展的巨大突破。
其中,因?yàn)檠h(huán)泵中的投運(yùn)數(shù)量有所降低,因此可以算是不僅降低了設(shè)計(jì)的能耗,也減少了相關(guān)排放,真正意義上實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。
四、結(jié)束語
綜上所述,隨著科技與經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們對于電力系統(tǒng)的依賴性越來越強(qiáng),我們國家的燃煤電廠的使用率也相比往常也提高了不少,但是,這樣造成的結(jié)果就是提高了環(huán)境的整體污染。因此,為了響應(yīng)我們國家節(jié)能減排的號召,就需要對于現(xiàn)有的燃煤電廠進(jìn)行全面改進(jìn)。本次實(shí)驗(yàn)采取了脫硫塔協(xié)同除塵的技術(shù),提高了整個燃煤電廠的電力系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,并且降低了使用成本,達(dá)到了98.2%以上的除塵濾。而且,在沒有安裝濕電的情況下除塵效率也達(dá)到了88.9%由此可以看出,脫硫塔協(xié)同除塵技術(shù)有著非常大的應(yīng)用價值,值得我們在未來不斷加以推廣和應(yīng)用,從而造福更多的人民群眾。
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責(zé)任編輯:電力交易小郭
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