一期農網改造后35kV變電所存在問題的探討
摘要:文章對邕寧縣35kV變電所一期農網改造后,在運行中出現的保護拒動或誤動、改造不夠完善、保護配合、無功補償等幾個突出問題進行分析,并提出解決措施,以確保電網安全、穩定運行,提高供電質量和供電可靠性。
關鍵詞:設備狀況 保護設置 問題探討
一期農網改造后,農村電網結構發生了根本性變化。邕寧縣根據"小容量、密布點、短半徑"的原則和"安全可靠、技術先進"的發展方向,新建及改造了10個戶外式小型化變電所及7個常規變電所。進一步提高了變電所的綜合自動化水平及可靠性,但在運行中,也出現了諸多不容樂觀的問題,有待進一步完善,較突出的問題有:
(1) 新型設備技術性能不夠穩定,致使保護拒動或誤動:
據調度每月事故停電統計,一期網改后,由于10kV真空重合器的保護控制部分而引起的故障高達40多次。10kV線路經常反復跳閘,致使用戶用電質量得不到保障,出現了網改后,供電可靠性反而下降的現象。邕寧縣35kV戶外式小型化變電所,設計時10kV進線開關設置定時限式電流速斷、電流過流保護,10kV出線側采用反時限過電流保護。按理當10kV線路故障時,10kV出線開關應能可靠動作,切除故障電流。
但在實際運行中,常常10kV線路故障,出線開關不動作,反而后備保護動作,跳開10kV進線開關。有時在線路無故障,天氣狀況良好的情況下,還會莫明其妙地亂跳閘又重合成功。通過對新型設備的學習、分析以及與廠家的咨詢,反復地試驗調試,發現采用的新型設備技術性能還不夠穩定,選取的反時限曲線不按規定的曲線變化,致使保護無法配合,且還出現保護控制面板輸入數據自動變異的現象。經與廠家協商,我們將反時限過電流保護改為定時限式電流速斷,電流過流保護,改變后,保護誤動問題基本消除。并建議將重合器的控制保護部分用電纜引至戶內,避免因戶外環境因素的影響而造成控制面板不能正常工作的現象。
(2) 常規變電所10kV部分改造不夠完善,影響變電所的正常運行:
由于資金問題,我縣幾座20世紀70年代建成的簡陋變電所只改造了35kV部分,10kV仍采用老式成套少油開關柜。10kV進出線保護均采用GL-15型反時限電流繼電器,其動斷觸點,長期通過二次電流,接通電流繼電器線圈回路,而動合觸點直接起動脫扣器線圈。運行時間過長,造成動斷觸點發熱氧化,加上觸點彈片材料長期使用而屈服強度系數下降,致使動斷觸點接觸不良,而動合觸點在分離過程中,容易拉弧燒壞,致使二次電流回路開路,從而造成線路故障保護拒動的現象。
同時由于10kV進出線的保護方式一樣,且在設計原理上存在缺陷,10kV進線保護所配置的無時限電流速斷,其保護范圍伸入下一級10kV出線的保護范圍內,時間上又無法互相配合,當在相同保護范圍內發生故障,故障電流足夠大,同時啟動脫扣器時,出現進出線開關同時跳閘的現象。在二期網改中,應對這些變電所進一步改造,更新為高靈敏性和可靠性的微機保護,以適應現代化電網的要求。
(3) 主變35kV側保護配合存在的問題:
(4) 戶外式變電所10kV出線雖然設置了小電流接地保護,但卻沒有發揮真正作用:
農村線路單相接地短路是最常見的故障,雖然小電流接地系統在單相接地時可繼續運行1~2h,但長期運行時,由于故障的兩相對地電壓升高1.732倍,可能在絕緣薄弱處引起擊穿或繼續造成短路,或使電壓互感器鐵心嚴重飽和,導致電壓互感器嚴重過負荷而燒毀。由于我們大多數變電所無專職值班員,為了防止故障的進一步擴大,在設計時,我們采用了單相接地延時跳閘的保護,但保護投入后,反而引起線路頻繁跳閘。通過分析,10kV出線真空重合器采用的是零序電流保護,利用故障線路的零序電流比非故障線路零序電流大的特點來實現選擇性保護。其零序電流與過電流采樣于同一電流互感器,變比較大,在數據采集時,由于電流互感器及零序電流傳感器的誤差,以及設備、電容放電、不能克服不平衡電流等方面的影響,易發生保護誤動現象。建議采用如下解決方案:
①在10kV母線上安裝單相接地絕緣監視裝置,利用接地后出現的零序電壓,動作于電壓繼電器,發出接地信號,然后由運行人員進行拉路試驗,判斷故障線路;
②零序保護作用于跳閘回路改為發接地信號,并將信號引回中央信號屏,直接判斷故障線路;
③在二期網改中,引入新技術,應用獨立的小接地電流選線裝置,將小電流系統所有出線引入裝置進行判斷及選線,正確判別或切除故障線路。
(5) 無功補償裝置存在的問題:
電壓是電能質量的重要指標之一,而無功補償裝置的配置對提高電壓合格率和降低線損至關重要。目前,我們在變電所10kV母線上安裝了集中電容補償裝置,按主變容量10%進行補償,無分級投切。當母線電壓達到額定值的1.1倍時,負荷開關延時切除補償電容器組,而當母線電壓下降至額定值的0.95倍時,負荷開關延時投入補償電容器組。在實際運行中,由于無功補償容量較大,變電所母線電壓不可能低于0.95Ue,根據電壓質量標準,10kV母線電壓允許偏差標準為0%~7%,因此,當母線電壓下降至額定值Ue時,需值班人員及時發現并手動投入,沒有真正發揮自動補償的作用。應對電容器組進行分級投切,并根據各變電所實際情況調整負荷開關的投切定值,使其真正起到自動投切的作用。
責任編輯:電力交易小郭
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